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熟料破碎機軸承座降溫的簡便辦法
中國軸承網 發布時間:2015/06/23
山東申豐集團沃豐水泥公司5OOOt/d熟料出產線投產后,平均日產在5500~5800噸,跟著臺時產值的不斷添加,致使熟料溫度不斷上升,也使得出冷卻機的熟料溫度在100~120℃,在夏季溫度會更高,在軸承溫度上升到70℃以上會報警80℃跳停,為了降低破碎機軸承溫度,對軸承座曾用兩臺電扇進行吹冷來降溫,有時仍使出產受到影響。
  1 導致軸承溫度高的緣由
  (1)窯產值的添加,使冷卻機的冷卻效果降低,蓖冷機出料溫度高,使破碎機轉子溫度增加,并經過軸傳到軸承,使軸承溫度上升;
  (2)熟料破碎機加油脂量超過了軸承腔容積的二分之一,因為油脂的過量參加,使軸承發熱溫度上升;
  (3)破碎熟料的過程中,發生大量的粉塵飛出,當有些細粉塵進入軸承座內,使軸承座內油脂變質,而發生發熱。
  2 軸承座冷卻降溫方法的改善
  (1)分別在熟料破碎機兩個軸承座的下油脂腔底部水平方向鉆一個直徑20mm的通孔,兩頭攻絲,后穿接上循環冷卻水管,以冷卻軸承腔內油脂,到達降低軸承溫度的效果,一起在出水管上接入玻璃透視管,便于調查循環水的流量及水質狀況;具體辦法見圖1a,其中軸的直徑250mm,端蓋的直徑為450mm,軸承座的長度為490mm,冷卻水管孔距下部的間隔40mm,冷卻水管孔距兩邊邊際的間隔各為75mm,冷卻水管孔距上部的間隔為290mm,軸承座高5OOmm,地角高5Omm,加粗線為冷卻水管的位置
(2)在破碎機軸承座上部選用壓縮空氣對軸承座的上部和軸外表吹風,以起到降溫效果,一起可削減粉塵的進入,且壓縮空氣選用手動閥操控,可根據現場狀況來開停及調節閥門開度;
  (3)改本來參加2#極壓鏗基脂為美孚鏗基脂,補油時做到少加勤加,防止油脂的過量參加。
  改善后,現在熟料產值在5800t/d以上,熟料破碎機的軸承溫度約33~38℃,一向運轉杰出。
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