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單級單吸離心泵軸承光滑辦法改造
來源:海力軸承網 時間:2014-02-22
離心泵滾動軸承的光滑主要是減小磨擦功耗;下降磨損率;一起還起到冷卻、防塵、防銹以及吸振等作用.搞好設備光滑是保證設備正常工作.削減設備磨損;避免設備事端;下降動力耗費;延伸修補周期和運用壽數的有用辦法.
1、光滑辦法改造的進程
1。1 毛氈密封改為單層骨架油封
原軸承箱密封是用毛氈密封.走漏十分嚴峻;每臺泵耗油量約為300kg/a;形成很多機油糟蹋;地面上油污厚厚一層.
為了改動這種漏油狀況;改毛氈密封為骨架密封;辦法如下:
①對軸承箱的內外端蓋進行加工;車出一個Φ65mm;深12mm的圓孔;合適放一個標準為45mm×60mm×12mm的骨架油封.
②將毛氈取掉;把骨架油封用錘子悄悄打進去;并正確設備.
通過改造后;設備工作正常;振蕩位移為0。04mm左右;軸承外測溫度為50℃左右;每臺泵年耗費機油僅需50kg左右.堅持了泵房清潔衛生;杜絕了由于缺油形成軸承、軸損壞事端的發作;使設備工作無缺.
1。2 單層骨架油封改為雙層骨架油封
為了使走漏量愈加削減;依據軸承箱端蓋的布局狀況;又提出了改造計劃;把軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔.將單層骨架油封改為雙層骨架油封。
試工作標明;這種辦法對避免漏油在短期內是十分有用的.但接連工作6個月今后;由于骨架油封磨損又會增大走漏量.
2、骨架油封的缺點
將毛氈油封改為骨架油封;運用了4a;盡管作用較好;可是也有顯著的缺點.
在實踐工作中;由于骨架油封壽數較短;需求常常替換;在替換骨架油封時;需求將設備悉數崩潰;一方面添加工人勞動強度;另一方面在設備崩潰檢修過程中;有時會形成葉輪、軸承等零件的損壞;不符合設備經濟管理需求;但若是不換油封;形成走漏;不利于密封;也直接影響軸承壽數.總歸;理論證明:骨架油封沒有徹底解決這種布局的軸承箱漏油難題.
3、光滑脂替代光滑油
當前;又廉價又無走漏的密封設備還沒有;有的密封作用好;但價格昂貴;經濟上不可行.通過調查研究;決議斗膽實驗 用光滑脂替代光滑油來光滑.
3。1 改造辦法
考慮到泵軸功率只要18。5kw;流量只要200m3/h,泵轉速為1450r/min;線速度為3。4m/s.從以上兩點看;用光滑脂光滑是可行的.
3。2 具體辦法如下
①把油箱內的機油放掉;對軸承箱進行清除.
②把軸承箱兩頭的端蓋及放油孔絲堵翻開;以掃除箱體內空氣.
③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內加注;加到光滑脂從兩頭蓋及放油孔擠出;視為加滿;并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵.用手盤車;使光滑脂在箱體內散布均勻.
發動泵后;開出口閥門;使泵在正常狀況下工作;監督泵兩頭軸承溫度及油質狀況.用紅外線測溫儀監測溫。經改造后振蕩位移為0。04mm左右.
光滑脂油質杰出、無變化;水泵工作正常;從溫度監測數據和振蕩監測數據能夠看出;用光滑脂替代光滑油是可行的;能在同類型泵上推行運用.
3。3 光滑脂光滑作用
光滑脂不易走漏;有利于水泵軸承的光滑;保證水泵安全安穩工作;大大削減加油量和加油次數.不光節油;而且下降工人的勞動強度.具體來說:
①節省油費用.運用光滑油脂每臺水泵耗費為9kg/a;費用為63元/a.而機油耗費量在骨架油封無缺狀況下4kg/月;費用為200元/a.每臺泵可節省137元/a;大大下降了光滑費用.
②削減檢修費用.骨架油封平均壽數為4個月;為替換骨架油封;每年需崩潰檢修3次左右;改為鋰基脂光滑;削減人工費.材料費、機械費;并避免了在檢修過程中形成設備零件的損壞.
③延伸了設備工作周期.從振蕩.溫度等方面監測;運用光滑脂密封性能好;軸承工作杰出;延伸了軸承的運用壽數.
④改進了崗位環境.
總歸;用光滑脂替代機械光滑油;對這種轉速低、流量不大的水泵是切實可行的;而且有著顯著的經濟效益、環境效益;是使設備經濟合理工作的一項有用辦法.
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