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節能熱處置技能和設備在軸承職業的使用(三)
來源:軸承網 時間:2014-09-08
姑蘇工業園區勝龍電爐制作有限公司研制的這種電爐有兩個爐道;兩個爐道平行反向設置.每個爐道順次擺放有預熱段、加熱保溫段、快冷段、等溫段和冷卻段.兩個爐道中;一個爐道的預熱段與另一個爐道的冷卻段之間設置熱交換安排;充分利用一個爐道工件冷卻放出的熱量;作為另一個爐道的預熱用;可以使進爐工件加熱到400℃以上.
這種爐型融節能型等溫退火爐技能與熱收回技能為一體;將工件預熱作為二次能源開發;具有顯著的節能作用.以250KW的SLRTd-250退火爐為例;年產值可達5400噸;年節電80萬度;與通常節能型退火爐比擬;年節電費用達55~60萬元.兩年的節電費用就可以收回整臺設備出資.
這種爐型加工質量安穩;軸承零件退火硬度HRB89-92;金相安排2-3級;合格率100%.
4。油電、氣電復合加熱技能
⑴油電復合加熱技能
上世紀90年代;東南濱海省市缺電少煤;金舟電爐有限公司立異開發了輥底式油電復合加熱等溫球化退火爐;成功地將搶先的工藝技能與熱處置設備集成立異;使軸承鋼球化退火縮短至8~9小時;而球化退火顯微安排到達均勻、細微、彌散、圓整散布的抱負方針,搶先的燃油技能使煙塵黑度系列到達林格曼1級;完全符合環保需求.
⑵氣電復合加熱技能
天然氣是優質的一次能源;金舟電爐有限公司依據用戶具有的條件;將天然氣控溫加熱和電加熱控溫相結合;研制了氣-電復合加熱輥底式球化退火爐;完成了溫控、電控、進程操控機電一體化;退火質量國內搶先;節能水平到達了一個新的高度.
5。軸承鋼智能化退火操控體系
河北工業大學資料學院充分發揮校園在數學、計算機、電器、資料、軟件等多學科的優勢;研制開發軸承鋼智能化退火操控體系.在充分利用公司原有退火爐體的情況下;裝備的該體系可依據運轉進程中反應取得的加熱爐熱特性、溫場散布、裝爐量等參量;智能化地調整各區加熱溫度、冷卻速度等參量;自動操控退火的全進程.無為為操作要素.
該體系的特點是;進步球化退火質量、進步出產功率、節能降耗.
⑴退火質量優秀:使用該技能的退火產物;球化質量可安穩地取得2-3級安排.可到達SKF、FAG等世界上最大的軸承公司履行的歐洲SEP1520有關退火的規范.為進步軸承的壽數和牢靠性打下杰出的根底.
⑵進步出產率:退火周期在接連(推桿式)退火爐中可縮短退火周期1/3-1倍,在臺車式、貫通式周期退火爐可由當前通常36小時一周期;降至15小時以內.
⑶節能降耗:用電本錢大幅度下降;接連作業爐由當前的電耗280-480KWh/噸;降至240KWh/噸以下,周期作業爐由當前的400-600KWh/噸;降至300 KWh/噸以下.
在確保退火質量2-3級的前提下;該技能已在許多公司使用于大規模工業出產;取得明顯效益.
河北軋機軸承有限公司;由改造前日產值6噸;電耗470KWh/噸,改造后日產值進步到12噸;電耗將至235KWh/噸.
大連龍巖鍛造廠;用540KW臺車式爐處置熱軋軸承鋼球;日產值15噸;耗電300KWh/噸;其間低谷電占總用電量的85%以上;退火本錢約130元/噸.
大連冶金軸承股份有限公司接連四年對三條360KW推桿式退火爐進行改造;套圈耗電≤210KWh/噸;年出產能力已達2。5萬噸,兩條440KW棒料退火爐;日處置Φ20-Φ130棒料20噸;耗電≤270KWh/噸;其間低谷占總用量的90%以上;退火耗電本錢<100元/噸.
山東梁山軸承有限公司比改造前;退火節能1/3;出產功率進步1/3;不僅如此;因為退火安排細;淬火溫度下降;保溫時刻縮短;淬火節能8%.
廣東韶關東南軸承有限公司出產汽車轂軸承;改造后的退火質量到達FAG履行的歐洲SEP1520的規范;成為FAG半成品供貨商;僅此一項年質量效益超越千萬元.
多家公司長期使用的結果表明該項技能老練牢靠.
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