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東北特鋼大連棒線材模鑄軸承鋼棒材網帶質量攻關見成效

中國軸承網 發布時間:2014/06/16

  由多方人員一起參加,歷經4個月的質量攻關,大連棒線材公司模鑄軸承鋼棒材網狀、帶狀碳化物一次合格率進步近20%。該項目的攻關成功,在改善產品質量,進步市場占有率,堆集技術經歷等方面具有重要意義。

  網狀碳化物是鋼在軋制、軋后過程中,處于700-900℃溫度范圍內濃度過高的碳,沿奧氏體晶粒鴻溝分出構成的二次碳化物;帶狀碳化物是鋼在澆注過程中存在樹枝狀偏析,軋制后構成濃度凹凸相間的碳化物偏析。網狀、帶狀碳化物是影響軸承鋼機械性能,下降軸承零件觸摸疲憊壽數的主要因素。

  因而,集團公司將進步軸承鋼棒材網、帶一次合格率列為2014年要點攻關項目之一,并由研討院牽頭屢次安排大型材、棒線材公司有關人員研討確定攻關辦法。3月下旬,對模鑄軸承鋼鋼錠加熱技術進行了優化,使鋼錠充分高溫分散,減少了鋼坯碳化物的偏析程度。4月份,棒線材公司擬定了控軋控冷實驗計劃和具體技術計劃,并采納康復1-3號水箱36mm冷卻水管功能,在分斷剪后新增4號水箱,優化分段剪剪切才能等辦法,增強了軋后冷卻的強度和均勻性,使35mm棒材制品上冷床溫度控制在680-700℃,減少了軋制過程中二次碳化物網狀的分出。

  到4月30日,35mm制品合計檢驗34批次,網、帶一次合格率分別為73.1%、75.3%,批次一次合格率分別為65.5%,67.7%,比攻關前(2013年9-11月)進步了近20%。

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